direct drive motor

De opstelling van wiekverstellingsmotor versie 1 ( stc. ø 85 mm ) om te gaan experimenteren met een eenvoudige motor controller.

De aansluitblokjes heb ik met polyester vastgemaakt op de stator, en de spindel is vervangen door een bout.

Kun je eens een foto maken van op de zijkant zodat we de schijven zien, liefst de kant tegenover de aansluitklemmen, vanaf links hier op die foto.

LDmicro user.

De spleet is instelbaar (zie bv. mijn post dinsdag 24 april 2018mm 14:54:04)
Nu aan weerskanten 1 mm

Nu hebben we een beter zicht op de werking.

Een vraagje: als je de linker magneetschijf iets verschuift tov de rechtse, zou je dan beter kunnen starten zonder sensoren?

LDmicro user.

Ten onrechte hier geplaatst. Had eigenlijk hier gemoeten....

Direct uit de oven: https://www.circuitsonline.net/forum/file/33037
En na het solderen van de through-hole componenten.
https://www.circuitsonline.net/forum/file/33036

Plan is om de komende week rustig te werken aan de software. Zeker voor niet-m.bouwer's motor is het implementeren van de stroom-feedback van belang. Dat doet me denken: Ik had even geen 2W 0.1 Ohm weerstand liggen. Ik heb dus een 0805 er op gelegd, moet de andere kant nog aansluiten. Voor 1A, 0.1 Ohm is het verwachte vermogen 0.1W, dus dat moet net kunnen in een 0805.

Ik denk dat ik op zo'n 10kHz zal gaan PWMen. Ik heb nu zonder na te denken een 1k/100nF als filter op het stroom signaal gezet. Oh, wacht! Dat is 100 microseconden! Niet eens zo ontzettend raar als filter. Misschien iets meer regelen.

[Bericht gewijzigd door rew op zondag 17 juni 2018 12:13:05 (48%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Voeding en besturing opgehaald bij Rew.
Het motortje draait nu links- en rechtsom 72 toeren/min,
en het koppel is ruim voldoende om de wiekverstellings-spindel te verplaatsen.
Ik wil nu een kleinere uitvoering maken.